1、改變空壓機的空氣過濾器
企業(yè)一般將空壓機的空氣過濾器與空壓機器裝在—起,使空壓機房內(nèi)噪聲過大,空壓機發(fā)生故障時巡檢工聽不到,由此發(fā)生過兩起空壓機撞缸事故。我們將空氣過濾器移至距離空壓機不超過10m的機房外清潔、干燥、通風(fēng)良好的地方;為了提高空氣過濾器的吸塵能力,在里面增加了4×4目的過濾網(wǎng)30層,殼體下部作為油池,過濾油一般用60%氣缸油和40%的柴油混合,或用合適的空壓機油,空氣在過濾器中的流速不超過1~1.5m/s?諌簷C吸進(jìn)的空氣得到預(yù)先的凈化,保證了空壓機的正常用氣,同時減小了噪音,空壓機聲音出現(xiàn)異常時能及時聽到并處理。
2、空壓機閥組閥片的使用
將閥片兩面使用,閥片兩面受力均勻,提高了閥片的壽命;閥底座磨損后更換比較浪費,我們把彈簧加高1~2mm,克服因磨損而造成的閥組密封不良等現(xiàn)象,使用五、六年來閥件的壽命提高1倍以上。
3、改進(jìn)冷卻系統(tǒng)
1)冷卻方式
改進(jìn)前的水路冷卻系統(tǒng)如圖1所示,冷卻水先進(jìn)人中間冷卻器,出水溫度已經(jīng)升高,而后分3路分別進(jìn)入1、2級氣缸和油冷卻器,在冬季環(huán)境溫度較低時,這種冷卻方式對空壓機正常運行影響不大,而在夏季,由于環(huán)境溫度本身很高,空壓機進(jìn)水溫度在30cE左右,出口溫度達(dá)到45℃左右,超過空壓機進(jìn)水溫度≤20℃、排水溫度≤40℃的要求,致使空壓機過熱運行。
改后冷卻方式如圖2,將進(jìn)水管直接分成4路,空壓機循環(huán)水出水溫度降到35~C左右,空壓機的冷卻效果因此得到明顯的改善。
2)冷卻系統(tǒng)除垢
冷卻器每半年除垢1次,冷卻器、水管內(nèi)的水垢及積碳,可先使用機械方法、后用化學(xué)方法除垢;對空壓機的氣缸和氣缸水套每年清洗1次,用人工刮,用水沖洗,也可用5%~10%的鹽酸溶液清洗,氣缸內(nèi)的積碳及其他積存物,可先用鹽酸溶液清洗,而后用氫氧化鈉水溶液清洗。
為防止水質(zhì)硬化,預(yù)先對水質(zhì)進(jìn)行軟化處理,在循環(huán)水管上安裝中國核工業(yè)南京格林水處理設(shè)備廠制造的高壓靜電水處理器,效果也不錯。
4、合理使用潤滑油
嚴(yán)格控制潤滑油的油質(zhì)和油量,如果質(zhì)量不好或使用量多,潤滑油會與灰塵相混變?yōu)橛不,在一定溫度壓力下與潤滑油內(nèi)的有機物混合焦化成黑色油渣,形成積碳,不但影響氣閥、閥片、彈簧、活塞環(huán)的正常工作,而且會使空壓機過熱運行引起爆炸。要根據(jù)季節(jié)和氣溫變化及時更換潤滑油,在夏季用19號壓縮機油,冬季用13號壓縮機油,最好用國家定點廠生產(chǎn)的油。使用空壓機廠家配套的正規(guī)空氣壓縮機油,比13號、19號壓縮機油效果更好,在高溫下不結(jié)焦、不積碳,有良好的潤滑性。
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